近年來,隨著我國工業化步伐不斷加快,蘭炭行業對環境的污染成為困擾企業發展的一大難題。神木煤化工天元公司積極融入綠色發展格局,在清潔能源發展上勇挑重擔、爭做表率,積極想措施、找出路,焦化裝置VOCs治理成效顯著。
為滿足日益提高的環保要求,2019 年底,天元公司開展項目可行性研究,多方優化方案,新建了脫硫脫硝裝置。2021年7月份通過以修舊利廢的方式,將各車間閑置的洗劑塔、吸附罐、循環罐、沉淀罐、廢氣風機、循環水泵、換熱器等設備挪至焦化車間進行防腐、改造,變廢為寶,鋪設VOCs治理裝置,目前已全部投入使用。
相較于單臺炭化爐獨立煙囪直接排放處置方式排放出的廢氣、飄散著粉塵、夾帶著刺鼻的氣味以及五樓加煤過程中溢出的廢氣等問題。天元公司將每臺炭化爐刮板機進行全密封,氣體全部匯集于一體,經過蘭炭吸附、洗滌塔水洗后進行焚燒,排入脫硫脫硝塔進一步凈化,實現了氣體集中收集,并通過洗滌將粉塵脫水回收再利用,氮氧化物,硫化物達到排放標準。
為了消除氨水池異味,天元公司也做了大量工作,針對開放式氨水池揮發有機廢氣,敞開液面逸散,無法有效回收等問題,采用了全封閉式管理,利用玻璃鋼、覆蓋膜建立密封棚,全程經過全封閉管道輸送,并加裝除臭風機等設備,將揮發性有機廢氣通過洗滌、回收等處理方式進一步減少異味的散發。
經過一個多月的改造,焦化現場沒了粉塵的飄散,空氣中各種刺鼻、嗆人的氣味也明顯得到了好轉。同時,在焦化裝置周邊種植了綠草,對環境進行綠化美化,工作環境得到了有效改善,焦化裝置VOCs治理取得顯著成效。
“目前,二氧化硫控制在30ppm以下、氮氧化物排放濃度可穩定控制在100毫克/標方以內,煙氣中的顆粒物排放符合超低排放指標限值,切實有效降低了污染物的排放濃度,促進了公司節能減排、綠色發展?!苯够囬g主任高文軍自豪地說道。(慕慧)